
小改进也能带来大效益——中国航天科工三院8358所自主设计工装降本增效侧记
“原来加工一套零件要1天多,现在只需要不到1个小时,而且合格率从25%提高到100%,工作起来轻松多了。”中国航天科工三院8358所职工邢鹏介绍道。
原来,该所自从改进某型号零件加工工装以来,不仅加工效率大大提高,而且为企业节省了数万元,同时还成功申报了三院三百万元项目的奖励。在当前集团公司提出的“三挂钩”工作要求下,该所实施工装改进带来的降本增效益着实令人鼓舞。
去年,邢鹏接到了某型号隔热垫片的加工任务。隔热垫片是保证型号产品维持适当温度、正常工作的核心零件之一,而加工任务是该所以前没有做过的。由于材质较硬,加之最初需求量很少,该所一直以来都是采用手工切割的方式,加工难度大、周期长。但随着型号研制的推进,零件需要批量生产。该所如果还是采用原来的方法来加工,不仅产品合格率低,而且生产成本也居高不下。
如何在短期内让成本降下来,并完成周期很紧的生产任务,便成为了一个突出的问题。
“我们当时也想过能否引进一套加工设备,但是设备动辄几十万,造价太高。”该所工艺中心副主任杜维杰介绍道。
如何向工艺要效益,不断持续优化工艺设计,以最小的投入实现效益最大化,是该所探索落实“三挂钩”工作的一个基准点,而通过此次零件加工来降低成本便成为一次有益的尝试。
于是,该所智海天、车月娥两个工艺人员和邢鹏一起组成攻关小组。他们想了很多办法,最终决定从工艺优化的角度寻求突破——设计一套工装。
做一套工装,谈何容易?
邢鹏说,由于加工零件所需材料易断裂,在工装设计出来之后,加工零件上的螺丝过孔成为调试工装过程中的一个难点。
据了解,零件在加工过孔的时候,孔非常容易裂开,一旦裂开则前功尽弃。这个问题困扰了他们很长时间。
为了尽快解决问题,他们经常在一起研究,有时为了一个细节的改进互相争得面红耳赤。一有好的方案,智海天和车月娥就赶紧画出图纸,直奔车间。
那段时间,邢鹏有时就像“保姆”一般,悉心“看护”在车床旁,一点一点地调试工装。在经过多次调测试验后,他制作了一个夹具,终于解决了问题。
此外,在试验中,他们还摸索制作了多种刃口角度各不相同的模具,以便选取最合适的加工零件。而手指被模具割破对邢鹏和智海天来讲则是家常便饭的事情。
最终,经过三次改进,历经近半年的时间,工装终于设计成功。
杜维杰算了一笔账:原来用模板加工的时候,一个零件加工要用3个小时,按照1个小时70元工时费来算,现在用工装加工1个零件不到1个小时。1个省一百多元,一套5个,共节约近千元,1个型号则需要几十套这样的零件。都算下来,真是一笔不小的数目,节省了数万元的成本。
现在,这种简单、便捷、实用的方法已推广到该所其他型号该类型零件的加工中,不仅大大节约了成本,而且推动了相关材料加工技术水平的提升。
“以后有机会,还要做些小改革,用自己的微薄之力为单位节约成本。”邢鹏说。